晋煤集团古矿员工同心念好“节约经”

30.07.2015  11:59

晋煤集团古矿员工同心念好“节约经

面对煤炭市场的严峻形势,古矿员工们立足岗位比拼“省钱技巧”,节约体现在生产的每一个细节上,将“节约”变成了一种时尚,形成了人人、事事、时时讲节约的良好风气。

立足岗位讲节约

在古矿装车站,外运装车组长何师傅正忙着劈背板,他熟练地将一块块背板拿起,放在刀刃上用力向下劈,每块背板被劈成五根长条,每根长条就可以分别堵住一个小漏洞。

何师傅说:“以前,一尺宽的背板也就用来堵一个漏洞,那时候,背板就不掏钱,都是木厂加工剩下的废料,我们拉回来用就好了,后来,木厂不属于大矿了,开始算钱了,那时价格还很低,今年以来,背板已第三次调价,涨幅20%,材料费用高了,我们就得省着点用,一块用作五块用。

据了解,每天的火车皮都会有故障车出现,必须进行加固堵漏,都要消耗一定量的背板、木楔、稻草和铁丝等材料,何师傅班千方百计节约这些看似不起眼的材料,今年前半年在材料消耗方面他们班组花费最少,因此他们班组的加分也最多。

凭借技术讲节约

7月25日,星期六。笔者在古矿推煤机的大院里,看到组长韩海斌正和其他五个员工冒着酷暑正在维修着3号机车的履带。

原来,正在煤山推煤任务吃紧的关键时刻,推煤机的履带出现了故障。为了不影响煤山跑煤和返煤,韩师傅主动请缨,承担起了3号车的维修重任。按常理,推煤司机的岗位职责仅仅是懂得原理、会保养、会操作、能处理一般故障、圆满完成每天的推煤任务就行了,而处理履带的事应该是委外修理。考虑到当前全矿上下都在过“紧日子”,韩师傅想自己何不在这关键时刻发挥发挥自己的特长,也能给矿上节约点资金,他亮出了他的真本事。

维修大型设备可是技术活,也不是一天两天就能处理好的。他向车间领导保证,五天圆满完成任务。从上周四开始,他带领着五个员工,周六、周日都没有休息,加班加点,提前圆满完成了任务。据测算,两条履带委外加工需花费上万元,韩师傅凭着自己精湛的技术节省了一笔不小的开支。

强化管理讲节约

推煤机的燃油费用是古矿外运车间材料消耗的一个“大头”,车间领导干部通过强化管理,制定节油措施,为过好“紧日子”给自己加了一道“紧箍咒”。

他们总结出了一套行之有效的节油措施,平日注意车辆的保养,及时填加水和油料,接班后及时检查车辆,发现隐患尽早排除,定期检查维修,调整气门间隙、喷油压力、供油时间等,并及时消除冷却水套的水垢、污物。某些机件如气门、喷油嘴等,要该修的修,该换的换,重要零部件应一直处于良好使用状态,切忌“带病”上岗作业,合理使用电阻制动,备用机车在冬季打温过程中,手柄位置不能过高,保持规定的有水温度即可,不能持续打温,降低燃油消耗,每班正确统计每台机车燃油消耗情况,发现异常及时汇报等。组长每班都要对燃油消耗情况统计在册,并进行考核,车间定期不定期的组织监督检查,一系列措施的实施,大大降低了燃油费用。

来源:晋煤集团