“1毫米”换来26万元 古交屯兰矿选煤厂生产创新有实效

29.08.2020  06:51

  8月28日古交消息,为简化生产工艺,降低运行成本,古交屯兰矿选煤厂积极鼓励员工投身创新创效实践,工人们改造的新型不粘毛筛板在有效提高生产力的同时,一年可为企业节约生产成本26万余元。

  筛板是选矿企业用来进行原煤分级、矿石分选的主要部件。在生产中,原煤进入筛子后,混杂在煤中的矿井杂物、皮带脱落的纤维就会随着机器运转,粘挂到传统固定筛筛板上,时间一久,就会造成筛板堵死,需要停产进行人工清理。

  “在三个月前,我们三四天就得清理一下,否则就会影响脱泥、脱介系统的正常工作效率。清理筛板的劳动强度非常大,得把筛板一块一块地撬起来,清理干净了再重新装回去。”谈起以前清洗筛板的繁琐,洗煤车间工人李建涛深有感触地说。

  “换上了工人们改造过的筛板后,脱泥、脱介系统已经正常运转三个多月了,筛板还挺干净。”洗煤车间主任聂擎林开心地说:“新型不粘毛筛板彻底解决了过去筛板挂毛、工作量增加,介质消耗加大的难题,这一切,都源于一个一毫米的改变。

  从三四天就会堵塞,到连续三个月运行正常,这一毫米的改变得来并不容易。聂擎林介绍,为了解决筛板堵塞的难题,工人们想了许多办法,也做了很多尝试,但开始效果都不太理想。最后,大家把解决问题的重点放在了挂附杂物的筛板筋条上,在筛板上加焊了一条比筛板高1毫米的筋条,当毛挂到筋条上面后,通过物料与筛板之间的磨擦,把杂物磨掉、透筛下去,最终达到了筛板纯粹不粘毛的效果。工人师傅们的这一小小创新,每年可为企业减少人力物料投入、降低介质消耗约26万余元。